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压缩机卸荷器固定卡簧断裂原因分析

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压缩机卸荷器固定卡簧断裂原因分析

作者:黄荣波

来源:《科技传播》2012年第15期

摘要 本文介绍了原料罐区氢气压缩机结构形式,介绍了进气阀及卸荷器的结构及工作原理,阐明了进气气阀卸荷器定位卡簧断裂情况,分析了产生断裂的原因,并提出了改造方案。 关键词 氢气压缩机;气阀;卸荷器;卡簧;断裂

中图分类号TH45 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2012)72-0118-02 1 项目概况

原料罐区氢气压缩机为对称平衡式压缩机两列一级压缩,两列汽缸上的进气阀卸荷器固定卡簧多次出现断裂现象。

2 进气阀卸荷器固定卡簧断裂原因分析 2.1气阀结构及工作原理概述

1)气阀是压缩机重要部件之一,气缸气体的吸入和排出是通过气阀阀片的开、闭来实现的,气阀在阀片两边气体压差下自动开启;在均匀布置升程器上的弹簧的作用下自动关闭。该机组气阀结构如下图(图1)

1.阀座,2.阀盖(升程器),3.阀片,4.圆柱销,5.螺栓,6.圆柱销,7.弹簧,8.垫圈,9.卸荷器压差部件,10.衬套,11.定位套,12.弹簧座,13.螺母,14.螺母,15.弹簧,16.卸荷器定位卡簧,17.压盖

2)当气阀开启时,气流对阀片产生很大的推力,其量级为气流流过阀片时的压降和阀片面积的乘积,当气阀关闭时,气阀必须能够承受进排气两侧的压差作用,承受该静态压差的能力由阀座来提供,在绝大多数情况下,正是密封元件对阀盖或阀座的冲击才导致气阀失效,要确保气阀的长寿命就必须减小冲击速度,气阀过早失效的其它原因还有磨损、冲蚀、固体颗粒或液滴阻塞、维护不当或机械过载,在理想状态下,一个正确设计的气阀寿命几乎无限长,但永远不可能存在这种理想状态,在气体介质被污染,如含固体颗粒、带液或含腐蚀性组分的情况下,由于气阀固有的动态特性,必将导致其使用寿命是有限的。介质中含有颗粒,特别微小的颗粒能够通过气阀,但它会对阀座和密封元件造成磨损,并最终导致气阀失效。一些较大但又并不算大的颗粒,往往会导致金属阀片破裂,而对于非金属阀片,这种颗粒往往会嵌入到阀片里面。另外气阀在恶劣的工况下,往往会导致气阀振颤或延迟关闭,在这种情况下,要么气阀在每一个压缩行程中都会产生多次撞击,要么产生过度冲击,造成阀片提前失效。

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2.2 进气阀卸荷器卡簧断裂原因分析

1)进气阀卸荷器是一种机械装置,在压缩机吸气及压缩过程中,它使气阀密封元件处于开启位置,吸气行程中吸入汽缸的气体在压缩行程中又重新回到吸气管线中,从而达到气量调节作用,该机组卸荷器调节气量分为三档,即0%、50%、100%。通过通入一股压缩空气作为动力源,推动卸荷器动作从而实现调气量的控制。卸荷器处于卸荷状态时,无法形成有效的压缩功,由于气流通过阀系时产生节流效应,也消耗一部分压缩功并转化成热能,由于卸荷器安装在气阀的正前方,因此气阀的有效流通面积也会受卸荷器的影响。当吸气阀卸荷时,应使气阀密封元件迅速压下,同时卸荷器执行机构的排气应顺畅,以保证卸荷叉与密封元件之间不致产生不必要的撞击,卸荷力的大小必须适当,既要大得足够让吸气阀在压缩过程中完全被顶开,又不能太大,以免损坏气阀及卸荷器;

2)在机组试车过程中卸荷器定位卡簧出现多次断裂的情况,该卡簧材质为65Mn。重新更换定位卡簧后,问题并未解决,试运行几小时后定位卡簧仍出现断裂现象;

3)对气阀进行解体发现,卸荷器定位卡簧都出现了同样的一种破坏现象,从断裂的截面可发现,卡簧是受到剪切力的作用而断裂的,而气阀的阀片并未损坏,阀片的材质为PEEK(聚醚醚酮树脂);

4)在开车试车运行中,进气气阀卸荷器处于卸荷状态,此时卸荷叉与气阀阀片直接接触,并给予阀片一定的作用力,当汽缸介质被压缩时吸气阀阀片并未完全关闭,在活塞运行中,进行吸气、压缩、排气过程中,阀片在吸气压力及弹簧力的作用下进行上下运动,此时阀片对卸荷叉产生反复的撞击,从而对卸荷器定位卡簧产生反复撞击,定位卡簧在此作用力的反复撞击下产生疲劳断裂。如图2。 3 解决方案

1)通过对气阀解体并测量各部位,发现在卸荷器定位卡簧与压盖(图1中序号17)之间存在一定的间隙,当卸荷器不动作时(即压盖不受力的状态下),压盖与卡簧在轴向有松动现象,此间隙的存在导致卸荷器工作时,卸荷器相对于卡簧作轴向运动,从而卸荷器对卡簧进行反复的撞击,因而造成卸荷器定位卡簧疲劳断裂;

2)气阀压盖厚度为7.1mm,压盖座底面到卡簧槽底面位置距离为8.5mm,压盖与卡簧之间的间隙为1.4mm;

3)采取将卡簧槽位置改变的方式对其进行改造,压盖厚度保持不变,仍为7.1mm,将卸荷器定位卡簧槽的位置向阀片位置移动1.4mm,使压盖与卡簧之间无轴向相对移动的间隙量。改造后的尺寸如图3、图4所示。

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4)对卸荷器定位卡簧位置改造后的气阀安装运行试车后,解决了卡簧断裂的现象,试车运行合格。该机组运行至今,运行状态良好,没有再出现因为卡簧断裂原因而造成气阀故障的现象。 4 结论

通过对进气气阀卸荷器定位卡簧槽位置的改造,使压缩机卸荷器卡簧断裂问题得以解决,使该压缩机机组能够平稳运行,保障了装置的平稳生产,从而保障了下游各装置安全、平稳生产,减少了该机组产生故障的故障频率,增加了装置的生产效益。 参考文献

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