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锅炉节能技术——脉冲式激波吹灰技术在高、低温过热器受热面上的应用

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・2・2006年第23期中国西部科技 锅炉节能技术 脉冲式激波吹灰技术在高、低温过热器受热面上的应用 刘增辉(国阳新能发供电分公司第三热电厂阳泉045008) 摘要:针对150t/h高压煤粉锅炉水平烟道高、低温过热器长期存在着严重积灰问题,采用脉冲激波吹灰技术对原来的 蒸汽吹灰系统进行了改造 脉冲激波吹灰技术采用自动控制乙炔气与空气的混合比例,利用乙炔气体微爆炸产 生的高能量冲击波,来清除受热面处的积灰。经过长期的运行实践证明,脉冲激波吹灰技术可有效清除受热面 - 上的积灰,提高锅炉热效率,年节约燃煤2000多吨,经济效益显著。 关键词:高、低温过热器脉冲激波吹灰热效率节煤 元/h 鼍 : 万元,, 148140.单位 警资272元 。0699・98 式中:i后弛 要曼提高后的 整萼 项目区土地警 …~……~一 费用 芝琵 :寂益 用  :_u社会折现率,享项v12%目 。计算期内效益现值与 ,可实现耕地面积588.oo35hm2,其中水田364 56hm2,旱地 一……。-三一,.一:~一 。 表达 :…………………  质量埕复要 现值为2经过计彝:经济内部收益率23 141%,总投资的… 望曼 算o益、. 孳行费、1 0 可知通过土地整理该项目的经 效益是可观的。383.9万 ;。 效益。费用比2.448大于i4。‘  ;上 ,经济净  .%计算,。.三程总投资1 SE, 苎宝 苎妻 冀 括固定资产 ‘里 圭 璺 萼: 璺   1415 63x0 . 41. = .015 14 16(・63万元。年维修费按   刀-兀-x ;年*, ̄冒a-/,-*埋m牯轮  。 ‘… 费按总 .0%H-g,1415.63 ・ ・ o我国大多数地区土地整理的目标主要是增加耕地或 接效差 ! . 踅 孽4算l一:. …用有、9 无查I.耍。而目的对比增量进行直 。 。, .其他 用土地面积,实现耕地总釜 军 晶 。萼堡璺 曼曼竺妻 :… 、。.. …。 提高生产能力、它费用及效益均按年末计算…  妻一《年初, 》 妻 投资按年初计算,价堡 其 段, 改善生 环境年 农地 釜 自 的 会和生 翥益 菥 此, 施整 。一 ‘ ………呆藉 从 :最 。。。。…………一…地,  。 干田 m.I的 现值季计等于零时的折现率妻 其表达式为:皇 导期内各年净效益  和社会效益三 地整理的综合效益应当是生态环境效益、_王五 矗 经济效益 ,茎 参考文献: 1.王万茂.土地整理的产生、内容和效益【J].中国土地,1997 2.张正峰.陈百明.土地整理潜力分析【J】.自然资源学报,2002 3.李元.国土资源知识读本【M】.北京:中国大地出版社。1998 4.国土资源部土地整理中心、中国人民大学土地管理系.土地整理效益分析评价课题,2002 维普资讯 http://www.cqvip.com

常投运,造成锅炉高、低温过热器受热面长期积灰,换热表 面上的积灰将减弱工质与烟气的热量交换,降低换热效率, 导致过热器管超温,缩短了过热器管的使用寿命,还会引 起排烟温度升高,锅炉热效率下降,燃料消耗增大。同时, 换热表面积灰将增加烟气阻力,有时还会引起水平烟道二 次燃烧,造成锅炉运行危险。 原来常用的蒸汽吹灰装置虽然有一定的吹灰效果,但 其故障率太高,操作危险,运行时常出现吹灰器卡涩,阀门 泄漏,安全阀频繁动作,减温减压阀失灵,蒸汽管道腐蚀, 吹灰器枪管断裂、弯曲。由于吹灰工作周期较长,吹灰周 围受热面管磨损严重,空预器管子易堵等原因,大多数长 期停运。另外,蒸汽吹灰效果不理想,对炉膛燃烧影响较 大,吹灰系统因为是高压蒸汽,一次阀门经常泄漏,停炉才 能处理。 为了解决蒸汽吹灰系统存在的一系列问题,第三热电 厂和北京博海伟业科技有限公司协作共同对吹灰系统进 行了改造,将原来的蒸汽吹灰系统改造为BH脉冲激波吹 灰系统。 2 BH脉冲激波吹灰系统 2.1技术来源及基本原理 BH激波吹灰技术是目前国内比较先进的一种全新的 换热面积灰清除方法。国内许多大的机组已成功应用。基 本原理是:让燃料在一个特殊的装置中产生爆燃,剧烈爆 燃的燃烧气体在瞬时升至高压,在装置内产生一道冲击激 波,并从装置的喷口辐射至被吹灰表面:通过控制激波的 强度,可以适应各种类型积灰的吹灰要求,使各类积灰在 合适和足够强度的激波冲击下破碎,脱离表面。 BH激波吹灰器的工作过程为:将乙炔气体的工作压 力调整至0.13~0.15MPa,从送风机出口引至空气,由程 序控制乙炔气体的进气时间,与空气混合,在混合器中高 能点火爆燃,爆燃压力不超过1.0MPa,以1500m/s的几倍 于音速的速度经过发生器将冲击波传到受热面积灰处,产 生的振动使积灰脱落,并带入电除尘器。爆燃后的压力急 剧下降,空气和乙炔气重新混合点火爆燃,循环工作。 2.2 BH激波吹灰系统组成 BH激波吹灰系统由以下三个部分组成:主发生器部 分、控制部分和工作部分。主发生器部分包括空气和燃气 的混合器、混合器的点火器、层分配器以及控制进气的阀 门和压力、流量传感器等;整个主发生器部分完全受控制 部分控制。控制部分包括控制柜和上位计算机;ESW激波 吹灰系统由控制部分的控制柜进行自动控制,可以进行工 作参数的设置,包括工作次数和激波强度以及间隔时间等, 工作部分包括激波发生器和激波喷口,见图1。 2.3 BH激波吹灰器的安装布置 在以往的运行中发现水平烟道积灰严重,尤其是高温 过热器和低温过热器之间,积灰非常严重。针对2 锅炉的 这些具体情况和第三热电厂的要求,我们共设计安装了13 个激波发生喷口,高温过热器管道稀疏,在它前安装4个 BH.100喷口,左右各2个,利用原来的吹灰孔和测量孔, 既达到吹灰的效果又不对锅炉运行造成影响;低温过热器 前积灰严重,在它前安装4个BH.200喷口,左右各2个, 2个是利用原吹灰孔,针对低温过热器前的积灰严重,靠近 水平烟道底部新开2个孔;低温过热器后加2个BH一200 吹灰喷口;省煤器安装3个BH.200喷口,受安装位置局 限,安装在省煤器下部,具体布置位置和型号见表1。 应用技术NO・23・2006・3・ 图1 BH脉冲激波吹灰器的系统组成 表1 BH脉冲激波吹灰器喷口的布置位置和型号 换热器 安装位置 数量 型号 作用范围(mm) 高温过热器 高温过热器前 4 BH.100 3000x2000x1500 低低温过热器前 4 BH.200 4000x2000x2500 温过热器 低温过热器后 2 BH.200 40o0×20o0×2500 省煤器 省煤器下 3 BH.200 4000x2000x2500 2.4 BH激波吹灰器的技术特点 (1)吹灰有效范围大、速度快、时间短,吹灰彻底。 (2)吹灰间隔时间长,一般为每2~7天吹灰一次,每 次吹灰时间短,一般为30分钟。 (3)长期吹灰不会有磨损管壁、堵塞空预器管等副作 用。 (4)吹灰时对炉膛燃烧不会有任何影响。 (5)吹灰时间、次数、强度可调整。 (6)无可动部件,不用Ft常维护。 (7)运行程序简单,全部自动化,易于操作。运行成本 低,经济性好,效益高。 (8)BH激波吹灰器与蒸汽吹灰比较有如下优点,见表2: 表2 ESW擞渡砍裘秉统 藤汽赜裘秉鲑 咬荻矩理 善 嚣 麓 } 箭 表面积荚破碎脱落。 热面 积灰。 L炔气P≤O 05MPl 敷升质&多救 0≤0 2Nta3/mJn T 320~350 O 3~5t/h 0≤2 0Nm3/mla 适用范围&运行 鬟 一 嚣 ” 。每 优点 翕 嚣 蒸汽来源方便 豁 % 嚣 . 运}r成 较 全邮自动化,易十操作.运行成本低.经济性好.教盏高 嚣 缺^ 拉木难度大.吹荚 行方式不易掌握 逗行费用&雏护 2 箍是 : 忽 翁 磊嚣 ’常投运f证樽专 维护 ’维护费用相 3应用效果 BH脉冲激波吹灰器在第三热电厂2 锅炉试运后,基 本上达到了预想的效果,排烟温度下降累计达到 8℃~12℃。在一套制粉系统运行时,排烟温度由平均的 174℃下降到现在的平均164℃,最低时能达到161℃;在 二套制粉系统同时运行时,排烟温度由平均的184"C下降 到现在的平均173 ̄C,最低时能达到171℃。也就是说排 烟温度累计下降了8℃~12 ̄C。根据热力计算,锅炉效率 可提高0.6%~0.9%,每年可节约燃煤近2000吨,每吨按 110元计算,直接经济效益为22万元,每年使用脉冲激波 吹灰器的运行费用为约2万元,一次投入设备改造费用为 28万元,从效益上讲一年多可收回投资,由于燃煤消耗量 的减少,由此产生的环保效益也十分可观。 4结论 维普资讯 http://www.cqvip.com

・4-2006年第23期中国面部科技 平煤六矿治理瓦斯的方法与技术 陈长河 曹国林(平顶山煤业集团六矿平顶山467091) 摘要:针对平煤集团公司六矿综采工作面的具体情况,研究了高突、高瓦斯煤层综采工作面瓦斯涌出来源及构成,提出 了分源治理、综合配套、确保安全生产、实现稳产高产的综合治理原则。研究结果对突出、高瓦斯危险综采工作 面的瓦斯治理具有重要的指导意义。 关键词:综采工作面 高瓦斯煤与瓦斯突出 平顶山煤业集团 在影响高产高效矿井建设的众多因素之中,瓦斯无疑 面时,会从采面进风侧漏入采空区,在通风负压的作用下 是最重要的因素之一,瓦斯积聚、瓦斯动力现象等危险,严 带出采空区内的一部分瓦斯后又重新返回到回风侧,致使 重地困扰着工作面生产。随着六矿开采深度的不断增加, 上隅角瓦斯超限。同时距工作面较远的采空区内,积聚着 开采强度的增加,也使瓦斯绝对涌出量明显增加,时常会 高浓度的瓦斯,也不断向工作面扩散,根据工作面实际情 引起上隅角瓦斯超限。为了解决上述问题,我们基于瓦斯 况,借鉴阳泉经验,采用回风巷抽放方法,有效解决了上隅 地质和工作面历史资料,研究煤层瓦斯赋存、瓦斯分布以 角的瓦斯问题。 及治理瓦斯、瓦斯突出危险性预测的科学方法。 1瓦斯涌出规律 (1)瓦斯分布特征。通过对不同深度用解析法直接测 定可知,戊8、戊9.10、丁6.5等煤层瓦斯含量分布受地质 条件的控制,明显表现为不均衡性,并有以下特点: ①戊8煤层的瓦斯含量在3m3/t以下;②戊9—10煤层 的瓦斯含量在5m ̄/t左右;③二水平丁组煤及其深部,瓦斯 含量迅速升高,在标高-51lm时,测定为20.34In3/tr(吨煤 可燃基),换算成吨煤瓦斯为17.024m /t。 (1)采用对旋风机作为抽放设备。重庆生产的 (2)瓦斯涌出量分布。瓦斯含量的影响因素较多,虽 FSD.2×185型矿用对旋塑料叶轮压轴式局部通风机(以下 是同一煤层,但不同标高的瓦斯含量不同,由矿井瓦斯等 简称为对旋风机),额定风量270~450m3/min,对应的风 级鉴定资料可知,六矿丁6-5煤层瓦斯含量就成带状分布, 压5000~1000Pa,风机的特点是采用塑料叶轮,允许的最 戊9—10煤层为均衡分布。 大瓦斯浓度3%,可放置在回风流中,功率和风压都很大, 2瓦斯治理 是符合本抽放的理想抽放设备。设计风机风量300m3/min, 高产高效综采工作面由于机械化程度高、开采强度大、 对应风压4900Pa,风机效率70%,输出功率37KW,抽放浓 生产集中,在生产过程中,瓦斯涌出较大,常造成采面上隅 度为2%~2.5%,风机抽放纯瓦斯量6~7.5m3/min,可满 角和回风流瓦斯超限,通过对戊8-22070、丁5、6-21070、丁 足设计要求。 5、6-22200等综采工作面瓦斯涌出观测、分析、研究,找出 风机前安装一节铁质风筒,铁质风筒上安装调解风窗, 工作面瓦斯涌出的规律,为瓦斯治理提供了理论依据,并 35m金属骨架风筒。 通过实践研究,提出一套工作面瓦斯治理技术,实际应用 (2)抽放瓦斯浓度的控制。抽放浓度控制是利用对旋 中效果良好。 风机进行采空区瓦斯抽放的技术关键。抽放过程中,风筒 2.1利用对旋风机抽放采空区瓦斯 瓦斯浓度有时会达到3%,使风机不能正常运转,影响瓦斯 由于戊9—10煤层的瓦斯含量高,在回采戊8煤层时, 抽放和安全生产,因此,必须对瓦斯浓度进行控制,利用矿 戊9—10的瓦斯会释放到戊8采空区,加之进风流经过工作 井现有比较完善的井上下监测系统,对抽放的瓦斯浓度进 BH脉冲激波吹灰器操作简单,实现了一键自动吹灰, 吹灰器正常投运后,过热器受热面积灰大大减少,提 并留有DCS接El,DCS和手动可切换。改造至今,没有发 高了锅炉受热面的换热率,有效缓解了过热器管壁超温 生任何故障,在吹灰期间对锅炉的燃烧没有发生任何影响。 的现象,延长了使用寿命,同时排烟温度明显下降,提高 BH脉冲激波吹灰器运行成本较低,从一个月的吹灰经验 了锅炉的热效率,每年节约燃煤2000吨,取得了明显的 来看,平均一个月用7~8瓶乙炔气,无其他消耗。 经济效益。 参考文献: 1.范从振.锅炉原理.水利电力出版社,1986 2.工业防爆实用手册.辽宁科学技术出版社,1996 

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