2011年第3O卷第1期・DWRHE水利水电工程设计 永定新河防潮闸大体积混凝土 冬季施工温度控制措施 李鑫淼 张淑鹏 摘 要 永定新河防潮闸在闸底板、闸墩大体积混凝土冬季施工过程中,通过掺入大量矿粉、设置冷却循环水管、 实施严格的保温养护等措施,有效地减少了裂缝的产生,实现了预期的大体积混凝土防裂要求。 关键词 大体积混凝土 冬季施工 温度控制措施 永定新河 中图分类号TV521 文献标识码 B 文章编号 1007—6980(2011)01 0023—02 永定新河治理一期防潮闸工程位于永定新河河 口64+031处。防潮闸共20孔,闸室总宽350 m, 每孔净宽15 m,闸室长29 m。闸室布置深槽8孑L, 底板高程一6.0 m,深槽两侧各布置浅孔6孔,底 土对钢筋的握裹力,降低结构使用寿命;又因为是 冬季施工,所以需对混凝土配合比进行优化,以确 定满足需求的配合比。首先,为满足抗冻要求,水 灰比宜大于0.5;为降低混凝土中的水化热,掺人 大量磨细矿粉,使用性能优良的高效外加剂(具有 很高的减水作用);减少水泥用量,同时严格控制 砂、石等碱骨料含量,达到控制产生裂缝的目的。 经室内实验确定的冬季施工混凝土配合比见表1。 表1冬季施工混凝土配合比 材料 用量 板高程一1.0 m。闸室采用筏式底板,两孔一联, 底板长29 m、宽35 m、厚2 m,其中齿脚部位厚 3.5 m;深孔闸墩高11.8 m,浅孔闸墩高6.8 m,闸 墩底29 m、顶32 m;中墩厚2 rn,缝敦厚 1.5 m,闸墩、底板均为C25F150混凝土。 kg 外加剂 16 4 依据JGJ55—2o00《普通混凝土配合比设计规 水泥 205 矿粉 205 砂子 732 石子 1 054 水 164 程》,混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于1 m, 或因水泥水化热引起混凝土内外温差过大(≥25 ℃)而导致裂缝的混凝土均为大体积混凝土。永定 新河防潮闸闸墩、底板的结构尺寸较大,同时需要 在冬季施工。为防止有害裂缝的产生,确保混凝土 浇筑质量,采取了一系列防裂措施。 注:外加荆具有引气、防冻、泵送效果。 2.2 制定科学施工方案。加强施工过程温度控制 冬季混凝土施工时,如不采用保温防冻措施, 新浇混凝土中的液态水将发生冻结。由于液态水冻 结后体积增加9%,引起混凝土各组分之间发生相 1大体积混凝土温度裂缝原因分析 大体积混凝土结构的施工中,由于水泥与水之 间的水化反应产生大量的水化热,在混凝土内部形 对移动,从而使得振捣后的混凝土内部结构遭到破 坏。当混凝土解冻后,破坏了的内部结构不再恢复 原状,最终导致混凝土抗冻及抗裂等强度指标显著 成温度应力,加上混凝土结构外部受地基等约束以 及外部环境条件变化等多种因素的作用下,在混凝 土内产生拉应力。当拉应力超过混凝土抗拉强度 降低,因此,施工中必须防止冻裂。 首先,在混凝土搅拌和运输时加强温度控制。 混凝土拌和采用热水,温度要控制在50℃以上, 但不得超过60 oC;混凝土拌和时的加料顺序为: 热水一骨料一外加剂一水泥一矿粉。水泥人仓时, 仓内温度控制在50℃以下,防止水泥发生假凝现 时,混凝土内部或表面就会产生裂缝,影响混凝土 结构的质量,降低混凝土结构的使用寿命n]。 2裂缝控制措施 2.1合理选择混凝土的各种材料,优化混凝土配 合比 象。混凝土拌合物出机温度控制在14.6℃左右。 在混凝土运输、浇筑过程中,为减少混凝土热量损 失,对混凝土运输车罐体及泵送混凝土的泵管加装 保温套,控制混凝土入仓温度在12℃左右。 其次,在混凝土浇筑仓四围,用脚手架及彩条 本工程濒临渤海,空气中cl一含量高,若有裂 缝,在潮湿环境下会诱使钢筋发生锈蚀,影响混凝 水利水电工程设计DWRHE・2011午第30卷第1期 布搭设2.5~3.0 m施工围挡,避免冬季大风吹入 用的保温材料。混凝土保温养护的主要目的是减少 混凝土浇筑仓,改善混凝土仓施工条件并提高浇筑 仓内温度,减少风力造成的底板混凝土上表面水分 蒸发。施工过程中,注意天气变化情况,混凝土开 仓浇筑要尽可能选在天气晴好的白天或气温不发生 骤降的时间;浇筑过程中由于仓内面积较大,暂时 不浇筑的仓面采用吸湿较小的保温材料进行覆盖保 温。 混凝土表面的热扩散,降低混凝土结构温度梯度, 防止产生表面裂纹 ;保湿养护的主要目的是防止混 凝土表面失水出现收缩裂纹。 拆除模板时,要将保温材料分部位逐层拆除, 使混凝土表面温度逐渐下降。当混凝土表面温度与 空气温度的温差不大于20℃时,方可拆除模板。 模板拆除后立即覆盖一层塑料薄膜,并在薄膜外挂 最后,在混凝土浇筑完毕后立即覆盖保温,表 面覆盖塑料薄膜,上铺草帘(或棉被)严密封盖。根 据混凝土的浇筑时间和天气变化,加强混凝土外露 面及模板表面的苫盖。由于闸底板面积较大且浇筑 时间较大,在施工前将保温材料覆盖在侧模上并使 用铅丝加固牢靠;由于闸墩体形较高,在施工过程 草帘、棉絮或橡胶海绵等保温材料,对混凝土进行 保温保湿养护,防止风裂和温度裂缝。侧墙的塑料 薄膜粘结牢固,保温材料用原模板的支立系统进行 固定;顶板部分用钢管压牢。 3结语 中随着混凝土浇筑液面的升高,及时使用保温材料 对闸墩进行包裹,同时在浇筑完成后外部使用彩条 布进行包裹,对混凝土进行保温保湿。 2.3冷却管循环水降温 永定新河治理一期工程在闸底板、闸墩混凝土 施工中,严格地控制了原材料、搅拌、浇筑、养 护、温控等各个环节,减少了裂缝的产生。 (1)通过对现场混凝土取样检测,证明优化的 混凝土配合比满足了混凝土的强度、抗冻、抗渗、 防冻要求,掺磨细矿粉改善了?昆凝土的和易性,同 时降低了混凝土的水化热。 (2)通过科学组织施工,加强现场控制,提高 了混凝土浇筑仓内温度,改善冬季混凝土施工作业 环境,保证混凝土入仓浇筑温度及早期强度的上 升,防止混凝土冻害的发生。 为了降低混凝土内部水化热,防止由于混凝土 内外温度过大而出现温度裂缝,采取在混凝土内部 设置冷却水管的方法,降低混凝土内部温度,减少 混凝土内外温差。 在闸底板和闸墩均布设冷却水管。闸墩冷却水 管沿竖向布置,在闸墩内呈螺旋形上升。 冷却管冷却采用一期冷却法,即在混凝土浇筑 完毕后立即通水冷却。首先从进水口将冷却水(水 温与混凝土内部温度温差控制在15~20℃)注入闸 墩冷却水管内,随后从出水口将水排至出水口水箱 内,再将出水口水箱内水由泵引至进水口水箱内, 由泵注入冷却水管内,如此形成循环输水系统,降 低混凝土内部温度。整个混凝土冷却持续时间根据 混凝土内部温度变化情况决定,且不小于10 d,同 时根据混凝土内部温度情况及时调整循环冷却水的 循环速度。 (3)由于采用冷却水管循环水降温系统,有效 地降低了混凝土内部温升速度和峰值,避免了裂缝 的产生。 (4)通过加强混凝土后期保温养护,控制了大 体积混凝土内、表温度变化梯度,有效地减少了表 面裂缝的产生,保证了工程质量。 参 考 文 献 [1]尹洪明,王静.大体积混凝土的温度控制与防裂[J].山西建筑, 2008,34(29):164—165. 在冷却水施工结束后,将冷却水管内的冷却水 作者简介 全部抽空,随后采用压力灌浆的方法将冷却水管进 行封堵。 2.4加强混凝土养护 李鑫淼 女 助理工程师 天津市水利工程建设管理中心 天津300204 张淑鹏 女 助理工程师 中水北方勘测设计研究有限责 任公司 天津300322 (收稿日期2010—12—02) 由于闸底板、闸墩等混凝土施工处于低温季 节,采用综合蓄热法养护,用导热系数小、防风耐 声 明 为适应我国信息化建设,扩大本刊及作者知识信息交流渠道,本刊已被《中国学术期刊网络出版总库》及CNKI系列数据库收录, 其作者著作权使用费与本刊稿酬一次性给付。如作者不同意文章被收录,请在来稿时向本刊声明,本刊将做适当处理。