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湿式格子型球磨机衬板的几点改进

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2014正 新疆有色金属 87 湿式格子型球磨机衬板的几点改进 蔡 国 (新疆新鑫矿业股份有限公司喀拉通克矿业有限责任公司 富蕴836107) 摘要 我矿选厂建成于2000年5月,设计能力为处理矿石1 0ooffd,由原矿、磨矿、浮选、脱水等系统组成。其中磨矿系统Ⅱ段使用 的是 ̄2700x3600湿式格子型球磨机。由于磨机衬板的原因,造成大小齿轮进浆、吐大块及衬板异常断裂等现象,致使该磨机无法正常工作, 严重影响了选矿厂乃至我矿生产任务的顺利完成,为了彻底解决这一问题,对该磨机衬板进行了必要的改进。 关键词 湿式格子型球磨机簸箕板中心板简体衬板进料端衬板 l 存在的问题及原因分析 (1)通过观察得知:矿浆是从该磨机出料端的螺 个角上存在较大的浇铸内应力;其次,磨机在工作时 其衬板附加了矿石及钢球对它的冲击作用,加速了衬 板的疲劳破坏,致使这些衬板在其方形孔的对角线处 栓连接处漏出的,当紧固漏浆处螺栓螺母时却发现 其螺杆也随着转动,而无法将其紧固。究其原因:该 磨机出料端使用的簸箕板有内板和外板之分,内板8 48个螺栓孑L(图A1)。除螺孑L之多外,螺栓在与磨机 出料端端盖、簸箕板连接处没有采取定位措施,当螺 栓松动时即无法将其紧固,造成磨机内的矿浆顺着 螺杆外漏,喷溅在大小齿轮上,使大小齿轮磨损严 重,致使其啮合时的重合度远远不能满足8>1的设 计要求,造成磨机运转时振动加剧,电机电流居高不 断裂的机率大增,衬板的使用寿命明显下降。这无形 当中增加了磨机的运行成本和员工的劳动强度。 块,外板8块,且每块板上各有3个螺孔,共计l6块板 2 改进目的 (1)杜绝磨机出料端漏浆现象,改善传动齿轮的 工作条件,提高磨矿效率; (2)确保将磨机排矿粒度控制在25 mm以内,杜 绝磨机吐大块现象发生,满足工艺要求; (3)提高磨机衬板的使用寿命,降低磨矿的运行 成本。 下,磨矿效率明显下降。 (2)该磨机出料端格子板上的每个格子的最大宽 3 改进方案及措施 度为25 mm,其决定了该磨机的排矿粒度不可能> (1)对该磨机出料端漏浆的改进:①内、外簸箕 25 mm,否则将不能满足该磨机的设计及工艺要求。 板合二为一,簸箕板总数由16块变为8块;②在每块 而该磨机原配中心板是由2部分组成的,且周边为八 簸箕板凹槽内增加2个高60 mm的椭圆内孔定位凸 边形(图B1)。在安装时其与8块内格子板小头所围 台;③螺栓孔数量由48个减至16个(图A2),并且在 成的圆之间存在5~35 mm的间隙,随着工作时间的 簸箕板的安装面上铺1块厚5 mm的生胶皮。簸箕板 增加,中心板及其定位销的不断磨损,其间隙将逐渐 安装完毕后,将磨机出料端上多于的32个螺孑L用木 增大,最终使磨机的排矿力度远远>25 mm的设计要 楔楔牢即可。这样以来,就可以有效地解决磨机出 求(俗称:吐大块),致使该磨机的磨矿指标严重超 料端的漏浆问题。 标,难以满足选矿工艺要求。 (2)磨机“吐大块”的改进:将八边形中心板(2部 该磨机筒体及进料端衬板在使用过程中常出现 分组成)改为圆形(图B2),并使其与8块内格子板小 整体断裂现象,经查在断裂的衬板中有95%以上的 头所围成的圆之间的间隙控制在10 mm以内,然后对 衬板的断裂线都通过了该衬板的方形螺孑L(图C1)。 中心板定位销表面进行必要的热处理,以增加它的 通过仔细观察和分析得知,造成这种现象的主 机械性能。 要原因是:首先,在衬板的制造(浇铸)过程中,由于结 (3)将磨机衬板的方形螺孔改为椭圆形的(图 晶速度快慢等原因,衬板方形螺孔4个角的晶格组织 c2),这样以来,既确保了衬板螺栓的紧固定位,又消 与衬板其他部位的晶格组织有很大不同,方形螺孔4 除了由方形螺孔所带来的衬板断裂隐患。 88 新疆有色金属 第2期 一 戳 誓 一 _ Cl C2 。 一 》 图3改进前后衬板  ..1l 一 : 带来的直接和间接经济效益非常可观。与此同时, 它也为我公司生产的正常进行奠定了扎实的基础。 参考文献 [1】郭秉文,肖云.选矿方法与丁艺实践.武汉:中国地质大 学出版社,1990,5. 【2]王毓华,邓海波.铜矿选矿技术.中南大学 版社, 通过以上的改进,有效解决了该磨机的漏浆、吐 2012. 大块及衬板断裂等问题,改善了磨机的T作条件,确 [3】江仲明.现代选矿机械设备安装调试运行操作与维修 保了工艺指标的稳定,提高了磨矿系统的工作效率, 保养实用技术手册.当代中国音像出版社,2005. 并从根本上降低了磨矿的运行成本。由此为选矿厂 收稿:2014~02—02 (上接86页) 和网络红外中速智能球机),保证中央控制室对各监控 水流量检测;回水池液位检测。 点的监控。 供水系统控制内容:回水池液位与回水泵连锁控 (4)网络存储设备选用具有冗余电源的可靠设备。 制;回水池液位检测及清水注入自动控制;供水工艺各 2.2大屏幕拼接系统 设备逻辑连锁与逻辑控制;供水工艺主要设备保护与 (1)主屏采用2x3共6台67寸DLP显示墙单元 报警控制。 拼接。 2 视频监控系统与大屏幕拼接系统 (2)辅屏采用40寸液晶显示屏l2台,一边6台,显 示尾矿和精矿浓缩机、磨浮车间、过滤车间及回水和尾 2.1视频监视系统 矿泵站监控系统视频。 (1)根据工程现场实际而定,对关键设备、重要岗 位等设置视频监控探头并接人中央控制室,通过控制 3 结论 室操作台,可完成对云台镜头和监控主机的控制,实现 亚克斯4 000 t/d选矿厂全流程自动化控制信息处 现场图像实时显示、放大显示、大小屏切换显示、轮显、 理系统按照结构简单、运行可靠、操作方便的原则。尤 全显、存储、回放、遥控等功能,为生产提供一个网络集 其是在磨矿这个环节,对磨矿分级控制系统实施控制, 中监控平台、信息资源共享平台、分析决策平台和指挥 并引入滞后函数调节整个过程,协调系统稳定地运行。 调度平台。 在闭路磨矿环节中引入模糊控制理论,实现了功率、音 (2)系统具备多级用户权限和密码认证功能,只有 频、旋流器沉砂、原矿性质、最终精矿品位等多因素的 经过授权的用户才能登陆观看和控制摄像机动作,同 综合分析判断,在磨矿分级作业领域中实现了先进的 时必须保证设备的性能稳定可靠、抗干扰、防水、防风、 控制理论与现场实践的结合,对当前国内选矿行业起 防腐及抗恶劣环境能力强。 到了一定的指导作用。 (3)采用视频网络监控设备(红外筒型网络摄像机 收稿:2013-(11—14 

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