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针对主斜井强力皮带机更换滚筒施工方案的优化

来源:画鸵萌宠网


针对主斜井强力皮带机更换滚筒施工方案的优化

色连二矿现由主斜井皮带机将井下煤炭直接运输至地面,主斜井作为色连二矿唯一煤流运输通道,在对主斜井进行设备检修时,矿井只能停产等待。为了尽可能的減少设备停机带来的生产影响,只有对设备检修施工方案进行不断优化,提高检修工作效率,进而减少影响时间。本文根据色连二矿主斜井强力皮带机更换1#制动滚筒施工现场,通过对现场施工方案的不断优化,大大缩短了更换制动滚筒的时间,该施工方案同样应用于更换其它主要滚筒及皮带机检修需求。

标签:主斜井强力皮带设备检修方案优化

概况:色连二矿现由主斜井皮带机将井下煤炭直接运输至地面,主斜井作为色连二矿唯一煤流运输通道,在对主斜井进行设备检修时,矿井只能停产等待。为了尽可能的减少设备停机带来的生产影响,只有对设备检修施工方案进行不断优化,提高检修工作效率,进而减少影响时间。本文根据色连二矿主斜井强力皮带机更换1#制动滚筒施工现场,通过对施工工艺的不断优化,大大缩短了更换制动滚筒的时间,该工艺同样应用于更换其它主要滚筒及皮带机检修需求。

主斜井巷道倾角15°,采用DTL160/270/(3+1)×1800S型带式输送机运输,皮带机井筒部分长1500米,采用双滚筒三电机驱动(三用一备),带面采用S/ST5400型钢绳芯阻燃胶带,带宽1.6m,胶带重量1t/10m,由于1#制动滚筒发生窜轴,需要进行更换,通过对前期施工工艺的不断优化,现总结出一套快速更换制动滚筒的施工工艺,详细内容如下。

施工方案

通过自制夹具,在井口位置分别在上、下带面各布置两道夹具将上、下皮带机带面夹紧留住,之后松动张紧滚筒,在1#驱动滚筒位置将皮带机带面拉起,留够制动滚筒的移动空间,将自制的平板挪移轨道放置制动滚筒前方,平板车推至滚筒位置,利用行车将制动滚筒起吊至平板车上,移动平板车至行车可以起吊的位置,吊下制动滚筒,将新滚筒吊至平板车上,推至安装位置前方,利用葫芦和行车,将制动滚筒吊至安装位置。

二、施工工序

(一)主井皮带机胶带固定

1、在上带面卸载滚筒处和变坡点下方2m处用2组自制工字钢夹具将上层皮带夹住,在变坡点前方3m处及张紧改向滚筒前2m处用2组自制工字钢夹具将上层皮带夹住,防止皮带下滑。

(1)将皮带固定点出前后2m处的上、下托辊及上托辊架拆除。

(2)上带面夹紧:(a)将自制夹板组在上皮带卸载滚筒处用M36螺杆紧固

夹紧,在夹板两侧分别用钢丝绳头及卸扣将夹板和2台10t手拉葫芦连接,手拉葫芦勾头和卸载点基础框架连接。

(b)将自制夹板组在上皮带变坡点下方2m处用M36螺杆紧固夹紧,在夹板两侧分别用钢丝绳头及卸扣将夹板和2台10t手拉葫芦连接,手拉葫芦勾头通过Φ24的钢丝绳与张紧改向滚筒基础框架连接。

(3)下带面夹紧:(a)将自制夹板组在下皮带变坡点前3处用M36螺杆紧固夹紧,在夹板两侧分别用钢丝绳头及卸扣将夹板和2台10t手拉葫芦连接,手拉葫芦勾头和张紧改向滚筒基础框架连接。

(b)将自制夹板组在下皮带张紧改向滚筒前2m处用M36螺杆紧固夹紧,在夹板两侧分别用钢丝绳头及卸扣将夹板和2台10t手拉葫芦连接,手拉葫芦勾头通过Φ24的钢丝绳与张紧改向混凝土基础连接。

(3)同时拉紧两侧手拉葫芦,确保夹板处皮带平衡受力。

(4)将上述4组夹板同步拉紧,确保上、下带面的2组夹板均匀受力

(5)各道夹板及夹具紧固完毕后,安排机工检查螺栓的紧固是否牢靠,生根点是否牢靠,皮带带面受力是否平衡。

2、将张紧滚筒处的保险钢丝绳松开2m的移动空间后重新打卡子固定。

3、在各个皮带夹紧点处喷漆,点动液压张紧绞车,机运队安排机工检查各个夹紧点是否固定牢靠,皮带是否下滑,如下滑检查各个夹紧点,重新固定;检查盘形闸是否松动和逆止器是否动作;检查时间不少于30分钟。

(二)1#制动改向滚筒拆除

1、在1#驱动滚筒和2#驱动滚筒之间的下皮带用夹具将皮带夹紧,手拉葫芦挂在墙面的焊接立柱上,用Φ16钢丝绳和10t手拉葫芦配合松带面;将11#矿工钢从1#制动改向滚筒处穿过皮带,将1#制动改向滚筒和皮带分离,在2#驱动滚筒框架两侧分别挂1台10t手拉葫芦通过起重链条与11#矿工钢连接;两处手拉葫芦相互配合将底皮带带面完全松至轨道平台下方,滚筒上方皮带使用1台5t手拉葫芦16#槽钢和固定在H架,不得影响后续工序。

2、带面松完后在二平台进带处将下皮带用夹具和2台5t手拉葫芦固定,确保二平台皮带无下滑固定牢靠。

3、将自制的轨道平台使用行吊起吊至两驱动的中间位置,固定好轨道平台,检查确认牢固后将平板车推至皮带架正下方,平板车上覆盖一层旧皮带。

4、制动闸侧主轴使用1根从行车大梁上绕过的Φ24钢丝绳,双绳头上挂2

台10t手拉葫芦,使用起重链条将主轴系牢,系在制动轴套和轴承座之间;改向滚筒逆止器侧主轴,用2台10t手拉葫芦和行车主钩分别通过25t卸扣连接,使用起重链条将主轴系牢,系在滚筒和轴承座之间。

5、制动滚筒主轴两侧手拉葫芦相互配合将制动改向滚筒分别带住,拆除标记好的定位螺栓,拆除两侧轴承座的固定螺栓,将拆除后的固定螺栓标记好顺序。检查固定螺栓是否出现螺纹损坏、应力腐蚀、疲劳、松弛等现象,如有必须更换新的固定螺栓。

6、通过行车主钩和手拉葫芦相互配合,将制动改向滚筒缓慢起吊200mm高度。

7、点动行车大车将制动改向滚筒平移至平板车正上方,制动盘侧手拉葫芦和行车主钩相互配合将滚筒缓慢放置到平板车上,滚筒到平板车后使用槽钢将滚筒掩实,滚筒两端分别用1台5t手拉葫芦固定在平板车上。

8、拆除滚筒主轴两侧的10t手拉葫芦,使用1台5t手拉葫芦将平板车在轨道上平移出皮带机架。

9、使用行车主钩再挂1台20t手拉葫芦和原有的2台10t手拉葫芦配合起吊平板车上的旧滚筒,将滚筒起吊至主斜井井口房二平台靠近承重梁的位置放置。

(三)安装新1#制动改向滚筒 1、使用行车主钩上的1台20t手拉平移葫芦和2台10t手拉葫芦配合手拉葫芦将新滚筒起吊至平板车上,固定牢靠后拆除起重链条。

2、使用1台5t手拉葫芦将平板车至皮带机架正下方。

3、制动闸侧主轴使用1根从行车大梁上绕过的Φ24钢丝绳,双绳头上挂2台10t手拉葫芦,使用起重链条将主轴系牢,系在制动轴套和轴承座之间;改向滚筒逆止器侧主轴,用2台10t手拉葫芦和行车主钩分别通过25t卸扣连接,使用起重链条将主轴系牢,系在滚筒和轴承座之间。

4、启动行车,通过大车、主钩及手拉葫芦相互配合,缓慢起吊制动滚筒至基础框架,将轴承座平稳的放到基础框架上。

5、滚筒起吊到位后,轴承座穿上固定螺栓,将制动滚筒带住,拆除起吊滚筒用的手拉葫芦。

6、以1#驱动滚筒为基准(现场皮带机中心线缺少定位),利用水准仪或水平尺对1#制动改向滚筒进行找正。

7、滚筒找正后将定位螺栓拧紧并标记。

三、施工效果

通过现场试验,该施工工艺效果明显,大大降低更换滚筒所用时间,原更换滚筒需要36小时,现只需20小时就能将滚筒更换到位。工艺优化主要从两个方面,一是主斜井皮带机带面固定,通过自行加工的夹带装置在地面井口对上、下带面进行夹持,对比之前在井筒利用10道夹具对上、下带面夹持,减少的大量的人力和时间;二是利用轨道和平板车平移滚筒,解决了因为空间局限拆除和安装制动滚筒的困扰,通过平板车,可轻易的吊卸滚筒,省时省力。

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