能源与交通经济 httD:lI、 { ems86 tom 提高底板岩巷穿层钻孔瓦斯抽放效果的技术措施及应用效果 华帅韩云刚代琦(河南煤业化工集团永煤集团鑫龙公司龙山煤矿河南安阳455133) 摘要:为了提高煤与瓦斯突出矿井区域治理效果,通过对底板抽放巷穿层钻孔布孔、封孔、连孔工艺分析研究,提出了采 用大直径钻孔、布袋-冯安特一聚氯乙烯管封孔技术和集气箱连孔技术后,抽放效果明显提高。应用结果表明:增大钻孔直径可以 有效提高瓦斯抽放量;封孔工艺的改进创新,可以提高钻孔密封性,新钻孔抽放浓度均在80%以上,甚至高达100%,并且持续 时间较长;集气箱的研制使用,消灭了抽放钻场和管路积水、连接管接口漏气现象,保证了抽放系统的稳定;多种方法的成功运 用,确保了矿井安全生产。 关键词:突出矿井;底板抽放巷;穿层钻孔;封孔工艺;集气箱 1.矿井概况 3.提高瓦斯抽放效果的技术措施 A.实施大直径钻孔从源头上提高瓦斯抽放量 龙山煤矿位于河南省安阳县水冶镇南约6km处,东距安阳市 27km,南距鹤壁市35kin。1969年建井,1978年投产,设计生产 遵循:五大一深抽放模式、大钻孔原则,开孔孔径不得低于 能力500kt/年。井田东起F165断层,西至F301、F303两断层, 75mm,孔间距、排间距均为0.3m,做到横成排纵成列,以便封 南以煤层露头和老窑开采为界,北部以煤层底板等高线为界。井 孔后规范连接。实践证明:增大钻孔直径可以有效提高瓦斯抽放 田走向长3.68km,倾斜长2.65km,井田面积5.1387km 。龙山煤 量,过去施工的穿层孔直径只有75mm,孔径较小,瓦斯抽放效 矿为煤与瓦斯突出矿井,属于单一煤层开采。由于受地质条件及 果不太乐观,通过提高钻孔直径,单孔浓度达到了80%以上,取 瓦斯因素制约,自投产以来从未达产。主采煤层二1煤层,煤层 得了很好的抽放效果。 B.封孔工艺改进创新 平均厚度为4~6m,倾角为7 ̄28。;煤层为三类不易自燃煤层,煤 众所周知,钻孔封孔是瓦斯抽放工作中最为关键的环节,也 尘爆炸性指数为9.04%,无煤尘爆炸性。龙山煤矿为突出矿井,矿 井绝对瓦斯涌出量为17.6m /min,相对涌出量为21.06m /t:煤层 是直接影响抽放效果的环节。龙山煤矿以往采用的编织袋缠PVC 的透气性系数为2.92~8.36m /MPa ̄・d,煤层的瓦斯压力为 管注聚氨酯封孔方法效果很不理想,而且封孔长度仅6m,钻孔抽 0.67~1.89MPa。矿井总风置为5966m /min。龙山煤矿地面瓦斯抽 放浓度就不高,大部分在浓度45%以下,抽放一段时间后,浓度 采系统已于2006年12月建成。地面抽放站装备瓦斯抽放泵3台, 很快就衰减到20%以下,极大程度阻碍了瓦斯抽放工作的开展。 2台2BEC.42型抽放泵,最大抽放能力120m /min,1台 为了解决这一问题,龙山煤矿在封孔工艺改进方面进行了创新,取 2BEA-303.0型抽放泵,最大抽放能力50m /min。主管路为直径 得了显著效果。对新施工的瓦斯抽放钻孔封孔工艺全面改进,淘 布袋.聚氯乙 l6寸的无缝钢管,长度l130m。支管为 ̄150mm或6寸PVC管 汰过去落后的封孔方法和封孔材料,采用特制冯安特.烯管三组合封孔技术,封孔深度由6m提高到10m,封孔管径由 共计5200m。现瓦斯抽放泵站抽放浓度为l0%~15%。 龙山煤矿目前开采深度已经超过600m,随着采掘工作面向深 25mm提高到40mm,具体做法是在1根聚氯乙烯管上捆绑上特 部地区转移,瓦斯含量、压力呈递增趋势增大,煤巷掘进突出危 制布袋,布袋呈兜状捆绑,将冯安特按照1:l的比例调配好倒入 险性越来越大,煤与瓦斯突出问题已成为制约采掘工作面单产单 封孔器内,随即注入到钻孔内,几秒内就可膨胀,完成封孔工作。041底抽巷4个钻场进行了试验,由于试验时间短, 进和安全生产的主要问题。因此,在没有保护层开采、有围岩巷 目前只在21 道的条件下,应优先选用底板抽放巷布置穿层钻孔条带预抽防突 暂未发现问题,待成熟后再进行推广应用。效果分析:通过在对21041底抽巷穿层孔封孔工艺的改进, 措施,保证矿井采掘接替平衡,也很难实现矿井安全高效发展。通 过穿层钻孔预抽,消除工作面运输巷在掘进期间的突出危险性,实 大幅提高了瓦斯抽放浓度,新钻孔单孔抽放浓度均在80%以上, 现煤巷安全掘进。同时,底抽巷内施工穿层孑L还具有独特的优点: 甚至高达100%,抽放6个月后钻场瓦斯抽放浓度仍然保持在50% 不受煤层采掘工作干扰,可在煤巷掘进、工作面回采之前超前进 以上,抽放效果较好。实践表明:大管径、深封孔是提高瓦斯抽 行钻孔施工和抽放,且预抽时间长,可充分利用底抽巷施工顶板 放效果最直接、最有效的措施,也是今后瓦斯抽放工作发展的必 然趋势。 扇形钻孔对整个工作面进行区域预抽。 2.底板岩巷穿层钻孑L布置 A.底板抽放巷及抽放钻场布置 C.‘镍气箱,’的成功应用 21041底板抽放巷布置在距煤层法线垂距20m的煤层底板 内,巷道断面规格为3.6mx3.8m,采用锚网喷支护。为加大区域 抽放力度,确保有足够的钻孔工程量和预抽时间,采取在掘进底 抽巷的同时每隔20m在巷道下帮开掘1个4m深的抽放钻场,钻 场断面规格为3.2m ̄3.0m,能够满足打钻需要。 B.穿层抽放钻孔布置 布孔原则。钻孔应当在预抽区域内均匀布置,钻孔应穿过煤 层全厚遇见顶板为准;钻孔终孔间距应以实测有效抽放半径为基 础设计;孔径应尽可能大,以提高抽放瓦斯浓度;封孔严密,以 提高抽放效果。 龙山煤矿原来使用的钻场连接方式是在2根并行焊接的短节 上焊接多个三通接头用软胶管与钻孔连接。若钻孔略有积水就会 堵塞管路造成孔口负压低,从而影响瓦斯预抽效果。针对这一问 题,经过不断探讨、比拟、分析,成功的研制出抽放钻场“集气 箱”,该装置能够使钻孔内瓦斯、水、煤岩粉三者进行气、水、物 自然分离,瓦斯被抽走,积水和杂物沉淀后通过排水孔排出,彻 底解决了抽放钻场、管路积水问题,保证了预抽效果。 结构特点与操作程序。集气箱由长800mm、宽800mm、高 1200mm的钢板焊接而成,在集气箱顶部焊接66个连接钻孔的直 通,箱体一侧焊接1个短节与抽放管路连接抽放,在短面1侧焊 接1个排气口和放水口。连抽后安设闸阀进行控制,需要进行放 设计方案。底抽巷内穿层钻孔设计、施工,主要是为煤巷掘 水时,关闭钻场阀门,打开放水阀门和排气阀门,放水结束后,操 进防突服务。利用每隔20m掘进的抽放钻场打钻对下底板巷周围 作顺序反之。 煤层瓦斯进行条带区域预抽,在钻场内布置6排11列66个孔, 作用原理。钻孔在抽放过程中,会产生大量的瓦斯、水和 钻孔直径75mm,沿煤层倾斜方向扇形布孔,钻孔控制到顺槽轮 少量的煤岩粉。根据三者物理性质,煤岩粉、水会自动沉积到箱 廓线外上帮20m、下帮lOm范围。 下转第063页 一050一{ 2ol1年第43期 CN11.3459/F ISSN1005.4901