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氢气回收和净化系统的优化

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掼术 乙烯工业2ETHYI正N00E9 I,N2D1(U4ST)2RY 1~25 氢气回收和净化系统的优化 刘 辉 (中国石油化工股份有限公司武汉分公司乙烯项目部,湖北武汉,430082) 摘要:氢气是乙烯裂解装置生产的一种高附加值的副产品,通过对茂名石化1号乙烯裂解装置氢 气回收净化系统及相关系统操作的优化,提出了可以最大限度的增加氢气产量,减少乙烯损失,提高乙烯 裂解装置的综合效益。 关键词:氢气回收;净化系统;优化;效益 氢气是乙烯裂解装置生产的一种重要的副产 品,具有很高的经济价值。乙烯裂解装置生产的 氢气产品除了一部分用于碳三加氢、汽油加氢、全 在氢气回收系统中,从第二分馏分凝器(G一 402A/B)顶部来的含有氢气、甲烷和微量的碳二 以上组分的气体首先在第一氢气换热器(E一431) 密度反应器等系统,其余全部送到炼油厂。在正 常生产过程中,乙烯内部各装置消耗的氢气量是 基本稳定的,故提高氢气产品的产量就可以直接 增加外送炼油厂的氢气量,对乙烯裂解装置综合 经济效益的提高有着十分重要的意义。 下文对中国石油化工股份有限公司茂名分公 内被氢气、汽化的甲烷和尾气冷却,再进入第一氢 气罐(V一431)进行气液分离。V一431收集的液 体通过一个液位控制阀(LV一4251)闪蒸,获得低 温后进人E一431冷却G一402A/B顶部来的气 体,再经冷量回收后送入燃料气系统。V一431顶 部来的气相经第二氢气换热器(E一432)冷却,进 入第二氢气罐(V一432)。V一432内收集的液相 通过液位控制阀(LV一4252)闪蒸制冷。V一432 司(以下简称茂名石化)1号乙烯装置氢气回收及 净化系统的运行状态进行系统分析,提出操作优 化措施,以提高外送炼厂氢气产品量,同时减少乙 烯裂解装置甲烷尾气中的乙烯损失,最大限度提 高装置的综合经济效益。 顶部出来的气相分为两部分:一部分经温度控制 阀(TV一4267)节流降压后,和LV一4252闪蒸的 气体一起进入E一432冷却V一432的进料,从而 控制V一432顶部气体的温度。其正常操作温度 1氢气回收及净化系统工艺流程简介 茂名石化1号乙烯装置氢气回收及净化系统 是将来自裂解气压缩机并经过碳二加氢系统脱除 全部乙炔及大部分MA(甲基乙炔)/PD(丙二烯) 后的碳三以下轻组分首先送人先进回收系统 为一162.5℃。这股气体在E一432、E一431中复 热后与二段尾气膨胀机C一400B排出的燃料气汇 合,送人先进回收系统(ARS)复热,再经尾气压缩 机(C一400A/B)压缩后作为燃料气送出;另一部分 粗氢气在E一432、E一431、先进回收系统(ARS)以 (ARS),然后依次经过预脱甲烷塔分离罐(v一 401)、第一分馏分凝器(G一401 A/B)、第二分馏分 凝器(G一402A/B)的分离后,全部的碳二、碳三组 分以及部分的甲烷被分离出来,最后从第二分馏 分凝器(G一402A/B)顶部出来的是富含氢气的甲 及板翅式换热器(E-411)中复热后,送人甲烷化系 统进一步处理。氢气回收系统流程见图1。 收稿日期:2009—09—07。 作者简介:刘辉(1965一),男,黑龙江省大庆市人,1994年毕 业于大庆石化总厂职工大学石油化工专业,曾任茂名1 000 烷气,这股气相进人到氢气回收系统,以使甲烷和 氢气分离。 kt/a乙烯装置裂解车间生产副主任,现为武汉800 kt/a烯烃 装置主管。 乙烯工业 第2l卷 化 釜液去预脱甲烷塔 图1氢气回收系统流程示意 粗氢气的纯度在95%以上,但含有甲烷和少 量的一氧化碳。一氧化碳来自裂解过程中的稀释 E一481的粗氢气流量和E一481加热中压蒸汽的 流量调节的。甲烷化反应是一氧化碳和氢气发生 蒸汽同结碳的水煤气反应,如下式: H2O+C=CO+H2 催化反应转化为甲烷和水,是放热反应,故粗氢通 过反应器时温度会上升。甲烷化反应器R一480 而一氧化碳对某些催化剂来说是潜在的毒 物,如影响加氢铂、钯、镍催化剂的活性效果。而 甲烷化系统就是用来除去一氧化碳,保证氢气产 品规格达到所需要求。 的出料首先在E一480中冷却,然后在R一480的 出料冷却器E一482中用7℃的丙烯冷剂进一步 冷却,再送入反应器出料聚结器(V一480)分离出 氢气中游离的水,这些水通过液位控制(LIC一 4351)送到急冷水塔。V一480顶部气相送人氢气 首先,粗氢在甲烷化反应器进出料换热器 (E一480)和甲烷化反应器加热器E一481中加热 干燥器(V一481A/B)中进行干燥。V一480顶部 后送人甲烷化反应器(R一480)。R一480的入口 温度是通过TIC一4353分程调节经过E一480、 气相的温度是通过控制E一482丙烯冷剂的汽化 压力来调节的(见图2)。 图2氢气甲烷化系统流程示意 从V一481A/B送出的氢气完全满足产品规 格,被送往各氢气用户。氢气产品除一部分用于 碳三加氢、汽油加氢、全密度反应器等系统外,其 余全部送到炼油厂相关装置。 台尾油炉+1台循环乙烷炉。2000年后,加氢裂 化尾油基本停用,装置投料方式改为9台石脑油 炉+1台循环乙烷炉。表1为装置改扩建前后投 料方式的对比。改造后的裂解原料少了轻柴油, 而石脑油比例则大幅增加,由57.02%增加至 2存在问题及原因分析 88.16%~100.00%,投料量由135.41 t/h提高至 茂名石化1号乙烯装置原设计能力为300 kt/a 乙烯,投料方式为4台石脑油炉+2台轻柴油炉+1 台尾油炉+1台循环乙烷炉。1999年装置进行 142.53~144.13 t/h,装置负荷增加了5.26%一 6.44%。 表2为石脑油、轻柴油、加氢裂化尾油主要指 标参数的对比。 380 kt改造后,投料方式修改为8台石脑油炉+1 第2l卷 刘辉.氢气回收和净化系统的优化 23・ 表1 乙烯裂解装置改造前后投料方式对比t/h 化尾油在裂解炉正常操作状态下的主要产物收率 对比。 表3裂解原料主要产物收率对比mol,% 项目 NAP AGO HVGO 由于装置负荷及裂解原料的改变,轻柴油和 加氢裂化尾油逐渐停止使用,裂解原料石脑油比 不同的裂解原料其族组成PONA值和关联指 数BMCI各有不同,原料特性也有很大差异,其产 物构成差别很大。表3为石脑油、轻柴油、加氢裂 例的大幅增加,甚至全石脑油化,造成ARS的运行 状态发生了较大的变化。表4为ARS设计及实际 运行参数。 m /h 表4 ARS设计运行参数(标准状态) 从表4可发现,对第一及第二分馏分凝器G一 401A/B、G一402A/B而言,其实际运行参数与设 表5 ARS系统进料量及进料组成mol,% 计值相比,差异较为明显:G一401A/B的负荷增加 了8.12%,G一402A/B的负荷则增加了12.3%。 在此情况下,G一401A/B的顶气量增加了12.3%, G一402A/B的顶气量增加了16.1%;G一401A/B 顶气中碳二含量增加了43.9%,达l6.25%。而 G一402A/B顶气中的乙烯含量则增加了120%,远 高于设计值,也高于上一周期的运行值0.5%左 改扩建后,第一和第二分馏分凝器G一401A/ B、G一402A/B的操作温度较设计值都有一定的上 升,尤其是G一402A/B,其顶温较设计值升高了 2.2℃,底温较设计值升高了1.3℃。引起G一 401A/B及G一402A/B的操作温度升高、分离效 右,乙烯损失率上升。 第一及第二分馏分凝器G一401A/B、G一 402A/B分离能力的下降与其进料量、进料组成的 改变是密切相关的。由于装置负荷及裂解原料的 改变,G一401A/B及G一402A/B的进料量及进料 组成发生变化(见表5)。 从表5可看到,无论是G一401A/B还是G一 果下降的主要原因除系统进料量增加及进料组成 的改变外,尾气膨胀制冷系统存在的问题也是原 因之一。 尾气膨胀制冷一般是在尾气膨胀 再压缩 机中进行的。尾气在膨胀机内膨胀制冷的过程是 一个相对复杂的过程,接近于等嫡膨胀。 根据热力学的定义,等嫡过程的膨胀系数可 402A/B,其进料量及进料中的甲烷及碳二组分的 含量增加了。尤其是G一402A/B,其进料量增加 了12.3%,碳二组分的含量增加了47%,因而其顶 气的出料量和顶气中碳二组分的含量都大幅增加。 以表述如下:ps=(AT/AP)s,也可表述为ps=( CP)(AV/AT)p 式中:卜温度,℃; 乙烯工业 第21卷 P——压力(绝),MPa; 体积,L。 由上述等嫡过程膨胀系数的表达式可以清楚 的看到,ps大于0,则等嫡膨胀总是一个降温的过 大量并入低压甲烷中以增加制冷量,致使低压尾 气量大幅增加(见表6)。 表6氢气回收系统运行参数(标准状态) m /h 程,但随着膨胀压力的增大,ps下降,则随着膨胀 压力的增大等嫡膨胀的制冷降温作用变差[1]。 由于进入尾气膨胀机的尾气仅两股,即脱甲 烷塔顶气和G一402A/B部分顶气。而进入再压 缩机的除上述两股尾气外,还包括低压甲烷,故再 由表6可看到,氢气回收系统的进料量增加 了17.3%。由于超负荷运行,大量的粗氢并人低 压甲烷中以补充制冷,2号氢气罐顶温控制阀开度 接近100%,导致低压甲烷量远高于设计值,而粗 氢产量仅为设计值的95%,氢气的损失率增大。 压缩机的进气量大于膨胀机的进气,因此再压缩 机与膨胀机之间进料量的比例对尾气的节流效果 有很大的影响。在相同的膨胀机进料情况下,如 果再压缩机的进料量增加,则意味着膨胀机的转 速会下降,其制冷效果变差,进而影响G一401A/ B、G一402A/B的温度及分离效果。 由于G一402A/B顶气的出料量和顶气中碳 二组分的含量增加,氢气回收系统的负荷大幅增 由于低压甲烷量大幅增加,致使尾气再压缩 机的进料量大大增加,增幅达37.8%,而膨胀机进 料仅增加10.1%。尾气再压缩机的负荷过大改变 了尾气膨胀机与尾气再压缩机之间的负荷匹配, 两者之间的比值由1.246增加到了1.559。受此 影响,尾气膨胀机的运行状态发生了极大的变化 (见表7)。 加,远超过设计值。为保证粗氢产品的纯度,粗氢 表7尾气膨胀机运行状态 由表7看到,膨胀机一、二段出口压力升高, 尾气膨胀制冷效果下降,一段出口温度升高了 3.8℃,二段出口温度升高了6.1 oC。尾气膨胀出 口温度的上升,直接影响了作为低温尾气用户的 第一及第二分馏分凝器的操作温度和分离效果, 进而对氢气回收系统的分离效果、粗氢产品的纯 度以及粗氢产量造成影响。 综上所述,装置改扩建后,由于装置负荷及裂 解原料的改变,氢气系统存在以下问题: (1)整个系统特别是ARS、氢气回收系统及尾 气膨胀/再压缩机的负荷远高于设计值,致使系统 处于超负荷运行状态。 (2)由于氢气回收系统的超负荷运行,低压甲 烷量高达设计值的125%,造成尾气再压缩机的负 荷过大。 (3)由于尾气膨胀机与再压缩机之间的进料 乙烯裂解装置1999年检修和改扩建时,甲烷 化反应器催化剂未进行更换。经过改扩建后,由 于负荷的增加、原料的改变以及装置的长周期运 行,甲烷化反应器催化剂的活性出现了很大的下 量比例高达1:1.559,远高于设计的1:1.246,致使 膨胀机出口压力和温度大幅上升,制冷效果下降。 (4)由于ARS负荷的增加和进料组成的变 化,以及尾气膨胀机出口温度的升高,分馏分凝器 降。甲烷化反应器进料温度控制器TICC4353的 开度接近100%,反应器床层温差呈持续下降的趋 势。为弥补反应器进料负荷的增加以及催化剂活 性的下降,反应器进料的温度也呈上升的趋势,使 甲烷化反应器反应效果和氢气产品的质量受到较 大的影响。 尤其是G402AZB的顶温上升,分离效果下降。 (5)由于G402A/B顶温相对上升,顶气中碳 二含量增加,尾气膨胀机出口温度的升高,以及氢 气回收系统超负荷运行等因素的影响,粗氢产量 第21卷 刘辉.氢气回收和净化系统的优化 ‘25・ 不仅未随系统进料的增加而增加,反而下降,仅为 设计值的95%,氢气的损失增大。 (6)由于甲烷化反应器的连续运行,甲烷化催 化剂的活性下降,甲烷化反应器反应效果受到较 大的影响,氢气产品的质量受到一定的制约。 3优化措施 根据上述分析,氢气系统存在的主要问题是 氢气回收系统及先进回收系统ARS负荷过大、分 馏分凝器冷量供应不足、甲烷化催化剂运行时间 长等问题。因此,针对以上问题,制定了以下操作 优化措施,在保证氢气产品质量的前提下,最大限 度的提高氢气产品的产量和外送氢气量。 3.1优化前冷系统操作 由于装置处于高负荷运行状态,前冷系统的 可调节性受到大幅。因此,在操作方面,适当 降低高压脱丙烷塔的灵敏板温度可以减少高压脱 丙烷塔回流罐(V一365)的进料量。适当增加V一 365进料冷却器E一362、E一361及预脱甲烷塔分 离罐V一401进料冷却器E一401的冷剂量,以降 低V一365、V一401的进料温度,减少顶气量及顶 气中的碳二含量,进而最大限度地降低分馏分凝 器的进料量及进料中的碳二含量。 3.2改善尾气制冷效果 适当降低燃料气系统及再生气系统的操作压 力,以降低尾气膨胀机出口背压,进而改善其膨胀 制冷效果。降低膨胀机出口温度,改善分馏分凝 器的分离效果,优化氢气回收系统进料。同时还 可降低高压甲烷及低压甲烷的背压,提高高压甲 烷和低压甲烷的节流制冷效果,降低氢气罐的进 料温度,减少粗氢并低压甲烷的量,降低氢气损 失,增加氢气产量。 此外,在乙烯制冷压缩机运行状态允许的情 况下,尽可能地适当增加分馏分凝器的乙烯冷剂 供应。 3.3优化2号氢气罐顶温 在保证氢气产品纯度的情况下,逐渐把2号 氢气罐顶温控制器TIC一4267设定值由 一162.5℃调整到约一160.0 oC,减少粗氢并人低 压甲烷的量,增加氢气产量。 3.4提高氢气回收系统进料量 根据装置生产的实际情况,在保证G一402A/ B顶温的情况下,适当减小PV一4201/4203开度, 增加氢气回收系统进料量,进而增加氢气产量。 3.5加强甲烷化系统管理 对反应器进料温度控制阀TV一4353B进行调 校,杜绝了该阀旁路泄漏的现象,改善了系统操 作。同时,对甲烷化反应器进料加热器中压蒸汽 凝液疏水器进行改造,改善甲烷化反应器进料加 热器的加热效果,保证甲烷化反应器对一氧化碳 的脱除效果,保证氢气产品质量。 4效果 随着操作优化措施的实施,装置的氢气产量、 收率以及外送量呈现持续上升的趋势。 在提高氢气产量和外送量的同时,减少了氢 气的损失,这在尾气的组成变化上有明显的反映。 尾气中的氢气含量(体积分数)由2000年的平均 18.20%下降到约l5%。 氢气的增产工作取得了明显的经济效益, 2001年,装置外送氢气比2000年增加1 707 t。按 氢气单价8 090 t、燃料气单价1 100 t计算, 增加1 t外送氢气可增加效益6 990元。2001年 装置外送氢气增创效益1 193.2万元,2002年装 置共外送氢气6 324.546 t,比2001年增加了 487.14 t,增创效益440.51万元以上。 5结语 茂名乙烯装置进行380 kt/a改造后,由于装 置负荷和裂解原料的改变,氢气系统负荷大幅度 增加,氢气产品质量受到威胁、氢气损失增大。通 过优化操作,在保证氢气产品质量的前提下,提高 了氢气产品的产量和外送氢气量,提高了装置的 综合经济效益。 参考文献: [1]李作政.乙烯生产管理[M],北京:中国石化出版社, 1991. 

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