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综采6.2m大采高工作面设备运行可行性分析

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综采6.2m大采高工作面设备运行可行性分析

【摘 要】近年来,随着我国煤炭工业的飞速发展,新技术、新装备的应用,大功率综合机械化采煤设备在高产高效矿井使用和推广。本文以Y120202综采工作面设备运行情况作一可行性分析。

【关键词】工作面;切眼;顺槽;倾斜长度;采煤机

1.工作面概述

Y120202综采工作面,走向长度3553m、倾斜长度350m、煤层厚度平均7.1m、硬度系数f=1~2、煤层倾角平均8°;工业储量:1042.6万吨,可采储量:969.6万吨。

1.1采煤工艺

Y120202综采工作面采用走向长壁综合机械化采煤方法开采,全部垮落式处理采空区顶板。采煤机割煤方式为单向下行割煤,上行空刀清理浮煤,每刀截深0.865m。

1.2工作面采高

根据地质资料显示,煤层与直接顶之间有0.20~0.66m厚的伪顶,岩性为碳质泥岩,受矿压及采动影响,在开采过程中随采随落,给工作面顶板管理和煤质管理造成困难;同时因煤层直接底为泥岩及粉砂岩,厚0.69~3.m,遇水极易变软,导致支架钻底严重,造成工作面推进困难,而且影响煤质。为此工作面采用留顶煤、底煤开采,正常回采期间,顶煤厚度保持在1.0m以内,底煤厚度保持在0.3~0.5m。最终确定工作面平均采高为5.6m,所选ZY10000/28/62-D型支撑掩护式支架符合工作面支护要求。

1.3循环作业时间

因其它综采工作面原煤及各综掘工作面掘进煤同时进入主煤流系统,受主斜井胶带输送机输送能力制约(3300t/h),矿方规定Y120202工作面采煤机正常割煤平均速度控制在8m/min。正常生产状况下,下行割煤长度为300m,时间43.5min;采煤机在上行空刀清理浮煤时,速度控制在12m/min,上行清理浮煤的运行长度300m,时间为25min;在上端部斜切进刀时速度2m/min,在机窝处下行割煤速度12m/min,机窝段长50m,做机窝时间为29.2min;一个循环共计时间为91.7min。每班8小时作业时间,正常生产情况下,可以进行5个正规循环。

2.工作面设备运行现状分析

由于受主运输皮带、边界石门皮带运力的制约,Y120202综采工作面设备运行四个月以来,一直未满负荷运行。采煤机平均速度在8m/min左右时,顺槽胶带输送机已经处于满负荷运行状态(带宽1.4m、运输长度4300m、 运输能力3000t/h、 带速4.5m/s)。在两周生产过程中,对所采集到中、夜班工作面主要生产设备,在不同工况下运行参数做了分析、比较(附录1)。从三个图表可以看出,工作面设备运行比较稳定,能满足实际生产需要。主要设备运行状况分析如下:

2.1工作面生产影响说明

工作面内部影响率小于外部。外部主要受运输边界石门皮带、主运输皮带以及供水压力、流量影响较多。

内部主要为采煤机、皮带机、刮板机影响较多。检修人员对进口设备熟练程度低,查找设备故障困难。由于配件不齐全;采煤机、支架管路和阀组易损坏,以及工作面采高大,大块煤多等是内部影响的主要因素。

2.2采煤机运行状况分析

采煤机在电控、机械等方面都有很好的适用性。下行速度控制在(4m~8m/min)之间,返机速度控制在(0m~15m/min)之间。采煤机一直未达到满载运行状态。根据采煤机在运行过程中总电流和各个电机的电流变化情况(额定总功率:2125KW 额定电流:335A),当煤机速度在4m~8m/min之间时,采煤机总电流值在200A以下,远小于额定电流值。工作面采高大片帮煤多,各电机负荷都比较小。显然采煤机在实际生产过程中处于轻载运行状态。

2.3三机的运行状况分析及问题

2.3.1转载机和破碎机运行状况

转载机、破碎机电机均为双速电机。电机功率:525KW额定电流:120A,通过图表一、二数据中可以看出转载机电流在70A以下;破碎机电流在50A以下,在运行中电流变化平稳,处于轻载运行状态。

2.3.2刮板运输机运行状况

刮板运输机采用福伊特软启动液力耦合器,电机为3×855KW,单回路额定电流为173A,从刮板机电流、功率变化中可以看出:平均电流均在120A以下,三台电机电流变化比较平稳,功率趋于平衡。福伊特软启动液力耦合器对水质、水压、流量要求高,造成系统复杂。

3.工作面及风、机两巷矿压状况

3.1工作面矿压观测内容及方法

Y120202工作面矿压观测的主要内容包括:确定矿山压力来压步距、工作面支架受力状况以及采高和推进度的观测。

工作面共有202台支架,取9台支架进行工作阻力数据采集:26#、46#、66#、86#、106#、126#、146#、166#、186#。

观测采用支架自带的PM31电液控制器,自动监测并记录支架的工作阻力数据。工作面自5月4日开采以来,数据通过PM31电液控制器及井下控制台的主机传输获取。

3.2根据支架工作阻力分析如下:

( 1)直接顶初次跨落。工作面自开切眼推进5~7m时,中下部支架直接顶初次跨落,工作面推进10m时,直接顶全部跨落。

(2)老顶初次来压步距。根据所选支架压力分布,在5月4日至5月17日,工作面支架的工作阻力逐步达到峰值。5月18日以后支架工作面阻力趋于平稳,结合工作面5月4日~5月17日开采期间工作面煤壁片帮严重情况,确定老顶的初次来压步距为35~42m。老顶初次来压比较突然,且持续时间短,来压前,工作面上方的顶板压力较小。

(3)老顶周期来压。截至5月21日,Y120202工作面平均推进58m,在观测过程中尚未监测到老顶再次来压。由此判断工作面直接顶初次跨落步距为5~10m。工作面老顶初次来压步距为35~42m。

3.3正常生产过程工作面矿压分析

通过对工作面26#、46#、66#、86#、106#、126#、146#、166#、186#、200#支架压力数据提取,分6月2日到6月15日和6月16日到7月2日两个阶段进行分析。

(1)工作面46#、66#、86#、126#、146#支架来压次数比较多,其中46#支架超过380Bar的次数达到30次,来压比较频繁;146#支架来压次数20次。

(2)工作面6月16日后,来压次数明显比上半个月来压次数多。

(3)工作面60#~80#、160#~180#支架段煤壁片帮多、大块煤比较多;说明工作面上中部与下中部顶板压力大,上部煤壁片帮多,易出现大块片帮煤。

(4)分析200#支架压力数据,明显表现初撑力不足,绝大时间压力显示低于250Bar,现场观察上口顶板比较破碎,在超前50m已经表现离层,两帮收缩比较严重,底板鼓起比较严重。200#支架现场操作中没有给予太大的初撑力,否则反复升降,对上口煤壁和支架交接处管理难度增大,增加了201#、200#支架

前梁顶部冒落的可能。

(5)工作面的周期来压不明显,下部来压往往比上部来压来的早。

4.结论与建议

通过对工作面现场调研及设备运行情况来看,神角煤业Y120202综采工作面配套设备运行基本满足要求,适应于大采高、长切眼工作面回采需要。建议在今后煤矿综采工作面设计中,有必要根据工作面长度、倾角等综合因素考虑供水压力、流量。针对工作面及风、机两巷压力显现情况考虑支护强度,对回采过程中的影响也须综合考虑,以满足设备正常运转所需要的支护空间,真正达到高产高效的目的。

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